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做和GS30数控车床机电一体化改造研究

发布时间:2021-10-01 16:47:20 阅读: 来源:吊椅厂家

GS30数控车床机电一体化改造研究

数控机床能够实现曲线、曲而等复杂的零件加工,易于实现加工的自动化,具有加工零件精度高、尺寸分散度小、装配容易、可实现多工序的集中及工作效率高等特点,因而得到广泛应用。部分机床由于长期运转、超负荷使用或长期闲置,缺乏保养等原因,机床精度下降,特别是20世纪80年代到90年代中前期投入使用的机床,到现在已使用20~30年,普遍存在电控系统老化、故障率较高的现象。若报废,则造成资产浪费:若修理,又难于提高精度,且配件供应不足。

通过技术改造,不仅能提高机床工作精度,还可以扩展新的工能,且成本较低。对于那些精密、大型、专用、稀有的机床,采用技术改造的方式,以原机床价格l/3~1/5的费用,使机床重新恢复到良好的技术状态,是非常经济合理的技术措施眦]。

本文以GS30数控车床机电一体化改造为滚珠丝杠是转动磨擦例,开展数控机床改造技术研究,具有具有大量专利技术较强的现实意义。

1 GS30数控车床故障情况分析

GS30数控车床数控装置为西门子S3TT系统,伺服系统为直流伺服。由于该机床的使用率较高,在购买时使用均已超过3万h,投入宜宾某工厂生产后,又运行接近1万h,故而该批机床的故障率逐年提高。

通过拆检,机床的床身、立柱等基础件完好,机械传动系统基本完好,液压系统工作止常,润滑系统良好,具备改造的基本条件。

机械部分故障的主要表现,是由于设备使用时间较长,机床互、2、U、W轴丝杠螺母副磨损,精度有所下降。电气部分故障的主要表现,是电气元件的老化,引起机床故障停机时间不断上升。该机床的电气故障,最开始主要是直流伺服系统及外围控制电路故障,后来逐步发展为NC系统硬件故障。

而对这种情况,努力修好了许多电路板,排除了大部分故障,但仍有一部份电路板需要从国外购买,价格高昂且不易买到。由于缺少备件,已造成其中一台机床停机。

2 总体改造方案

机床由机械和电气两大部分组成。在设计总体技术方案时,主要从电气和机械两方而来对GS30型数控车床进行技术改造。

基本思路是:故障诊断、恢复原功能和新技术

更新。

2.1电气部分

(1)改变副主轴控制方式。为实现同步轴功能,

将开环控制改为半闭环控制;

(2)更新数控系统。为实现机床的位置控制,采用西门子公司的840D数控系统代替原数控系统;

(3)更换主轴电机系统。由lFT6伺服电机+NCU单元+61 1D驱动+1PH7代替原主轴电机系统;

(4)更换互轴、U轴光栅尺及Z轴、W轴编码器,以满足数控系统要求;

(5)配置输入输出设备。伞功能CNC键盘,薄型MCP操作而板,264.16 mm(10.4¨)液晶显示器;

(6)选择友好的中文显示人机界而。为实现图形编程、加工循环、图形模拟、螺距误差补偿等功能,选择带硬盘功能的PCIY3]。

2.2机械部分

为提高精度、效率和自动化程度,对机械部分采用更换、加工、重新装配等方法,恢复原精度:

(1)更换互、2、U、W轴丝杠螺母副,以提高机械精度。

(2)制作新的操作站,配CNC而板,CNC键盘,控制而板。

数控机床主要由控制介质、数控装置、伺服系统和机床本体等4个部分组成,因此改造后机床系统的组成框图,如图2所示。

3 电气系统的改造

针对电气系统的特点,在GS30数控车床的升级改造中,电气系统改造包括:

(1)电气控制线路的改造。根据GS30数控车床的实际控制需要,选用840D数控系统软硬件功能模块,对原电气控制线路进行改造设计。

(2)机床辅助系统电路的改造。包括冷却液、自动换刀装置、照明灯等辅助电路的设计。

(3)电源电路的改造。

(4)机床液压系统的改造。

主轴卡紧液压缸的作用,是在主轴分度后将主轴卡紧。改造后,主轴可以任意分度且不需要卡紧装置,故将主轴卡紧液压缸及其附属装置拆掉不用。

数控机床的电气控制系统图如图3所示。

4 系统软件改造设计

数控机床采用PLC代替继电器控制来完成逻辑控制,主要实验材料为热连轧GH4169镍基高温合金棒材是控制一些开关量来完成一些辅助动作,产生并处理一些报警信息,提高响应速度和可靠性。西门子840D的PLC部分使用的是西门子SIMATIC研.300的软件及模块,PLC编程语言为STEP7。NCK与PLC的通信依靠访问不同的数据块(DB块)来实现的。

数控机床PLC程序设计的重点同时也是难点主要有两个:一是机床换刀程序,二是主轴换档程序。

由于GS30数控车床的主轴不需要换档,故其程序设计的重点和难点,就是机床换刀程序,须通过NC和PLC相互配合,完成换刀动作,下而以机床换刀程序的编制为例,来说明PLC程序的编制过程。

5 参数设定与调试

系统改造后,对机床数据和设定数据均要进行修改,重点为通道参数,进给轴参数、主轴参数、螺距误差补偿数据的设定与修改。机床的调试是对机械部分的调试与伺服系统的调试191。

将一台已改造完成的GS30型双主轴数控车床投入使用,经过一年的生产运行,体现出以下特点:

(1)改造过程中床身、立柱等基础件,未做改动,改造后其机械性能稳定可靠。

(2)经过改造,机床的定位精度、几何精度总体超过改造前的水平,精度总体达到或超过了20世纪90年代中后期国产同类机床的先进水平;

(3)改造过程中,增加了现代先进数控机床的功能;提高了生产设备的自动化水平和效率。

(4)操作者对机床的特性了解,在操作使用和维修方而培训的时间短,见效快。

6 结束语

分析其使用情况,可得出以下结论:技术改造方案的制定,是科学、经济、合理的;控制系统的设计、PMC程序设计、机床参数的设定是合理可行的;所选的数控系统、伺服系统完快速发展绿色制造产业全满足使用要求;伺服系统的调整使机械和控制系统达到了较好的匹配,这是本机床改造成功关键;改造总费用控制在同档次进口机床价格的i/4以内,具有良好的经济效益。

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